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【論文】廢紙紙漿綜合廢水污染治理工程的研究
(時間:2010/9/16 14:21:45)

 1  引言

 隨著國家南水北調工程的開工,地方政府加大了對污染企業的管理,要求各污染企業對原有的治污設施進行改造,特別是以廢紙為原料的造紙企業要求在2006年底前實現零排放。鑒于此,我們針對濟寧市某紙業有限公司進行了技術改造。該企業年生產能力1.7萬t,主要產品以牛皮箱板紙、高強紗管原紙為主,生產原料為廢紙,日產廢水4000m3,外排3000m3。經過改造以后,該企業產量未變,日產廢水2000m3,外排300m3,噸紙消耗清水8m3,外排污水達到國家一級排放標準。該工程經過半年多的運行,產品質量及出水水質穩定,現對該工程做以下簡要的介紹。
 
2  生產工藝的改造
 
    治理污染,我們本著從源頭抓起的原則,力求在生產過程中采用新技術,降低噸紙用水量。這樣既能節約資源降低生產成本,又能從源頭控制污染。為此,在該工程的改造中,針對生產用水線路進行了較大的改動[1]
 
  2.1  壓縮清水用量
 
    在生產過程中對清水使用量嚴加控制,并采用一些節水措施,主要如下:
    (1)在不影響產品質量以及設備性能的情況下,最大限度提高清水循環使用率。首先,清水進入冷卻設備(主要是空壓機、冷缸、復卷機、壓榨機等),然后收集,經過加壓泵加壓后用于洗滌毛布[2]。具體做法詳見圖1。
1  逆回水路線顯示示意圖

    (2)在網案、毛布洗滌方面,采取高壓移動水針來代替老式的扇形洗滌。經現場測定,洗滌毛布采用高壓移動水針比扇形噴嘴節水90%。

    (3)在網部成型方面,采用了高濃上網技術(上網濃度為1.5%),并且在生產過程中所用的漿料稀釋水均采用網下白水。

    (4)網部、壓榨部的真空脫水用于網部的洗滌。
 
  2.2  制漿上采用逆向回水路線
 
    在紙漿方面引進芬蘭奧斯龍清潔生產工藝——逆向回水路線。根據各工序對水質要求不同,對造紙網下白水、污水處理后出水、紙漿洗滌水進行合理利用,使造紙網下白水不出生產線,污水處理站僅處理經重復使用后剩余的紙漿洗滌水,紙漿洗滌水經過處理后代替清水用于漿料的稀釋,清水僅用于輔料的稀釋[3](詳見圖1)。
    經過上述改造后,該公司噸紙僅消耗清水8m3,日產廢水2000m3,外排300m3
 
  2.3  污水處理站的廢水來源及水質
 
    2.3.1  廢水來源及水量
   
    經過改造以后,污水處理站的廢水主要來源于制漿車間的碎解、篩選、除渣、洗滌等工序,由于采用間歇式打漿,廢水排放不穩定,存在著一定的周期,約2.5h一個周期(峰值90m3/h,峰谷20m3/h),日排放廢水2000m3
 
    2.3.2  污水水質及排放標準

    由于該公司主要利用廢紙為原料,水質不穩定,變化較大,特別是CODCr波動較大,具體情況詳見表1。市地環保部門要求該公司執行GB 8978-1996中一級排放標準。

3  污水處理站的工藝流程

  3.1  該公司原來工藝流程

    1997年該公司配套建設一座污水處理站,主要采用物化處理方法,詳見圖2。

 

    經過近幾年的運行,處理效果一般,不能滿足當前環境保護的要求,而且此工藝流程中存在著如下幾方面的問題:
    (1)沉沙溝不起應有的作用,主要原因如下:
      a:污水處理站離車間較遠(500m),而且采用明渠連接,坡度較小。
      b:沉沙溝無排泥設施。
    (2)調節池采取S型布水,由于S型廊道過寬,流速太低,造成調節池污泥存量較多,并且,調節池無排污設施,因此起不到水量調節作用。
    (3)微濾機采取水力驅動,當漿料過大時,無法正常運轉。
    (4)現有廢水處理設施無法滿足現在排放標準的要求。
 
  3.2  改造后的工藝流程

    為了節約資金,縮短工期,該公司于2003年元月份對原有的污水處理站進行改造,并充分利用了原設施,具體流程見圖3,各構筑物詳見表2。

    3.2.1  預處理

    該工藝過程中,預處理主要包括格柵、曲面斜網、調節沉淀池、沉淀氣浮池。
    (1)格柵主要攔截廢水中的塑料皮,采取篩網與格柵相結合,以便于漿料的回收,同時也為后道工序打下基礎。
    (2)曲面斜網采用120目的熟料尼龍網進行漿料回收。
    (3)調節沉淀池主要起到均衡水量、水質、去除比重較大的懸浮物的作用,污泥通過特制的吸泥機排放到污泥濃縮池中。
    (4)沉淀氣浮池采取斜板沉淀與壓力溶氣氣浮相結合。此種工藝比較先進,結構比較合理,運行效果比較穩定。

    3.2.2  生化處理

    該工藝中的生化處理采取生物接觸氧化法。設計上采取新老結合,容積負荷取2.5KgBOD5/m3·d,布水方式采用多點布水,“S”推流式曝氣裝置采用新型推流式旋轉曝氣器。通過工程實踐,氧化利用率在18%左右,能耗較低,而且在氧化池中使用了生物催化劑,藥劑彌補了廢水中氮、磷的不足,使生物生長曲線比較穩定 [1] (從生物培訓到掛膜僅用了15天)。

    3.2.3  氣浮池
 
    在生物接觸氧化池后,為了去除脫落的生物膜,通常使用二沉池。本工程為節約投資充分利用現有設備,以氣浮池代替二沉池,能達到同樣的效果。
 
  3.3  主要設備

    該工藝采取的主要設備詳見表4。

 

  3.4  污泥處理

    本工藝過程中污泥產量主要來源于調節沉淀池、沉淀氣浮池以及氣浮池,污泥以泥砂、細小纖維、脫落生物膜為主。經過污泥濃縮后,經帶式壓濾機脫水后,外運填埋。
 
4  運行效果

    整個改造工程于2004年2月底竣工。經過近半年的運行,處理效果穩定,產品質量未因采用回用水引起波動,經環保部門的現場取樣監測,各項指標均達到了國家一級排放標準。各處理單元運行效果詳見表5。

5  處理成本分析

  5.1  工程總投資
 
    本工程屬改建工程,充分利用原有的建筑以及設備,總共投資90萬元,其中直接用于污水處理站改造60萬元(各項費用詳見表4),加上前期投資污水處理站總造價在130萬元左右。
 
  5.2  勞動定員
 
    改造完成以后,污水處理站主要設置以下崗位:加藥崗位、污泥脫水崗位、生化崗位。因此污水處理站總定員11人,實行三班制,每班3人,一名站長,一名化驗員兼替班。
 
  5.3  動力消耗
 
    本工程在改造時就注意盡量降低能耗,整個污水處理站總運行功率只為60kW,其中生化池供氧需用30kW,占整個污水處理站用電量的50%。
 
  5.4  藥劑消耗
 
    污水處理站所用藥劑主要是PAC(聚合鋁)、PAM(聚丙烯酰胺),生物催化劑以及少量的鹽酸(在造紙洗滌毛布時使用)。PAC主要投加到沉淀氣浮池中,平均噸水約用0.5%;PAM主要用來污泥脫水,向沉淀池中投加量較少,平均噸水約用0.001%;生物催化劑主要用在生物接觸氧化池中,每天約用40kg,由于本車間所使用的設備較小,維修費用較低,化驗室所消耗的費用在此也忽略不計。
 
  5.5  污水處理總費用
 
    總費用=人員工資+動力消耗+藥劑消耗+設備拆舊+維修費用
          =60×11/30×2000+60×24×0.8×0.5/2000+(340+240+100)/2000+1300000/15×12×30×2000+0
          =0.81(元/m3
    處理1t污水使其達到國家一級排放標準約需用0.81元。
 
6  工程結論
 
    (1)以廢紙為原料的造紙廢水,由于原料不穩定,造成水質變化大,因此在設計中,特別是物化系統,耐沖擊系數應大一些。
    (2)在推進式生物氧化池中,應考慮多點進水,避免局部容積負荷過大。
    (3)生化系統在啟動初期應注意生物相的變化,注意廢水的pH值的變化,并控制在6.5~7.5之間。
    (4)生化系統在運行過程中應保持充足的營養,本工程中運用的生物催化劑效果好,易于控制,利用率較高。
    (5)調節沉淀池考慮排泥設備。
    (6)根據PAC與pH值的關系(見圖4),正確的控制加藥量,及時調整pH值。
    (7)本工程中廢水經過處理后,直接用于生產,回用率在90%左右,而且對生產產品質量無影響,為下一步的零排放打下了堅實的基礎。
    (8)在生產過程中采用清潔生產工藝,逆向回水路線比較成功,值得借鑒。

參考文獻:

[1] 張自杰編.《環境工程手冊.水污染防治卷》[M].北京.高等教育出版社1996.638-655
[2] 高玉潔編.《廢紙再生實用技術》[M]. 北京. 化學工業出版社.2003.9.347-385
[3] 武書彬,何北海,平清偉等編.《制漿造紙清潔生產新技術》[M].北京. 化學工業出版社.2003.9.127-181
 
The Analysis of The Engineering For Sewage ComprehensiveTreatment
in JiNing LingYu Papermaking Limited Company
FengLei,Zhang ShouJian,ZhangYan,Geng YuLian
(ZiBo HuiYuan Environmental Protection Designing Insitute)
Abstract:According to the fact situation for the sewage comprehensive treatment, the company comes up with an idea for treating begin with the source, cleaning in the course of producing, making use of the wastewater cyclically , as a result of the rate of reuse can reach the ninty percent , and there have done spade work for the zero drainage . Due to adopt physical chemistry and biochemical action process , the all indexes of the treated wastewater attain the goal of the drainage standard of the state grade I .

Keywords:comprehensive papermaking sewage;clean produce;zero-pollution drainage;sediment & floatation;biochemical action;artificical wetland

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